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近日,天津市工信委通報表彰天津石化超額完成2016年節能減排任務(wù)。
“歷經(jīng)52天的設備檢修改造,考驗前所未有,這一殊榮來(lái)之不易?!碧旖蚴a(chǎn)部周天頗有感慨地說(shuō)。
2016年,天津石化進(jìn)行了首次四年連續運行后的整體停工檢修。一年之中前7個(gè)月處于運行周期的最末期,主要裝置、設備運行效率降低;檢修停、開(kāi)車(chē)及檢修期間能耗增加;開(kāi)車(chē)后至少三個(gè)月裝置整體處于調整期。這次節能減排“考試”難度可想而知。
天津石化逆勢突圍,以實(shí)施“能效倍增”計劃為綱,抓實(shí)績(jì)效考核,嚴格用能管理,借力科技進(jìn)步,將節能減排“網(wǎng)”覆蓋生產(chǎn)各環(huán)節,在踐行綠色低碳發(fā)展戰略,追求可持續發(fā)展中取得了又一可喜進(jìn)步。
能耗管理做實(shí)做細 化難為易
“十二五”期間,得益于“能效倍增”計劃的全面推進(jìn)實(shí)施,天津石化在工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)10% ,并投產(chǎn)了一批新裝置的情況下,超額完成“能效倍增”計劃提升20%的任務(wù)?!笆濉比绾胃咂鸩?,檢修年是個(gè)考驗。
天津石化生產(chǎn)部副部長(cháng)田增林表示,實(shí)施綠色低碳戰略是持久戰,初期能很快見(jiàn)效果的點(diǎn)已經(jīng)沒(méi)有,但并不說(shuō)明沒(méi)有文章可做,需要的是嚴細實(shí)的精神和舉措,“我們發(fā)動(dòng)的是全員戰,化繁為簡(jiǎn),化難為易?!?/p>
年初,節能達標指標化整為零,通過(guò)目標分解、預算控制和嚴格考核,將裝置能耗指標納入車(chē)間班組成本核算,旬分析、月總結,以局部保整體、以月度保全年。不僅如此,針對設備運行末期特點(diǎn),傳統做法又有了“升級版”。
2016年年初,天津石化能源管理中心開(kāi)始上線(xiàn)運行,并開(kāi)始成熟運用。通過(guò)掌控用能趨勢將“關(guān)口”前移,能源管理實(shí)現“說(shuō)得清、管得住、省得下”。
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在此基礎上,各路高手開(kāi)始圍攻重點(diǎn)目標。煉油單因耗能指標體現了全廠(chǎng)綜合能耗水平,他們從各主要裝置的能耗優(yōu)化入手、從各主要燃動(dòng)消耗的優(yōu)化入手,集中優(yōu)勢兵力,各個(gè)擊破。2016年大修期間,煉油部完成單因耗能8.18千克標油/噸·因數,優(yōu)于總部下達的計劃指標。
自我加壓增加難度 降低能耗
天津石化首次連續運行四年后第一次生產(chǎn)裝置系統性檢修,組織實(shí)施難度很大?!拔覀冊缭谝荒昵熬鸵呀?jīng)開(kāi)始了準備工作,只要有亮點(diǎn),再有難度也要優(yōu)化?!碧旖蚴a(chǎn)部部長(cháng)劉殿棟介紹。
天津石化以氫氣系統平衡為主線(xiàn),以蒸汽平衡為重點(diǎn),結合裝置工藝銜接緊密的特點(diǎn),統籌優(yōu)化利用公司和合資公司資源,“一盤(pán)棋”統籌優(yōu)化策略在開(kāi)停車(chē)方案中有了突出表現。
停車(chē)階段需要大量蒸汽吹掃,熱電部外供蒸汽告緊。他們巧布局錯峰用汽,打好裝置停車(chē)時(shí)間差,蒸汽用量滿(mǎn)足需求妥妥的。
中沙石化乙烯裝置比其他臨氫裝置晚6 天停車(chē),于是煉油部多套裝置與它“齊步走”,最大限度地使用中沙石化的氫氣,大大降低了停工損耗。
烯烴部裂解汽油加氫裝置停車(chē)時(shí),現場(chǎng)各低點(diǎn)接上了臨時(shí)線(xiàn),首次采取一系列工藝調整,將系統殘液吃干榨凈,而以往停車(chē)檢修至少要有50桶左右的物料損耗。
在滿(mǎn)足熱電部鍋爐系統檢修的前提下,他們通過(guò)優(yōu)化調整,將蒸汽全停時(shí)間壓縮至5 天。如此一來(lái),不僅為公司儲運系統安全運行提供了保障,同時(shí)縮短了聚醚生產(chǎn)裝置的停產(chǎn)時(shí)間。
公用工程、氫氣、燃料氣等多種寶貴資源的綜合優(yōu)化利用,大大降低了停開(kāi)車(chē)過(guò)程各種能源消耗。
“哪一種巧棋、妙招后面都是風(fēng)險和付出,沒(méi)有最好只有更好,這就是責任使然吧?!眲⒌顥潓Υ撕苄牢?。
“新”字引領(lǐng)科技助力 追求更高
煉油部技術(shù)質(zhì)量科高曉玲是天津石化第一批能源管理師。她說(shuō),公司對能源管理越來(lái)越重視,2016年是煉油部能源管理投資最大、項目最多的一年,也是效果最好的一年。
依靠新技術(shù)、新設備、新材料、新工藝的應用,天津石化節能技術(shù)水平不斷提高。2016年設備檢修改造期間,20余項承擔著(zhù)綠色低碳戰略使命的節能項目開(kāi)工了。
煉油部重整抽提裝置工藝優(yōu)化改造,通過(guò)更換高通量換熱器,應用1.0MPa蒸汽完全取代原使用的3.5MPa蒸汽,每小時(shí)節約蒸汽近18噸。熱電部5#、6#機循環(huán)水泵節能改造,實(shí)施半年累計節電80萬(wàn)千瓦時(shí)。采用循環(huán)水串級使用技術(shù)對煉油部部分裝置進(jìn)行改造,年可減少循環(huán)水消耗150萬(wàn)噸……
節能技術(shù)成為實(shí)施節能項目改造的重要支撐。高通量換熱器應用、除氧器乏汽回收、煙氣余熱回收、高效電機節能等多項節能技術(shù)在天津石化開(kāi)花結果,全部投用后預計可實(shí)現節能量1.2萬(wàn)噸標準煤/年,為公司“十三五”節能指標的完成增加了后勁。
此外,天津石化還積極對舊的設備、工藝進(jìn)行適時(shí)更新,設備可靠度、運行經(jīng)濟水平、節能環(huán)保水平、裝置現場(chǎng)面貌穩步提升。
2016年,天津分公司能源投入產(chǎn)率完成2.17萬(wàn)元/噸標煤,比2010年末提升了33%,在滿(mǎn)足公司產(chǎn)品結構調整、油品質(zhì)量升級與環(huán)保等要求,實(shí)施多項裝置改造的情況下,公司實(shí)現了綜合能源消費總量的有效控制。