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廣州石化2號重整裝置節能優(yōu)化見(jiàn)成效

來(lái)源: 欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) · 發(fā)布日期:2017/6/30 8:31:17
自今年3月份產(chǎn)品氫增壓機C202汽輪機優(yōu)化攻關(guān)以來(lái),廣州石化2號重整裝置中壓蒸汽用量大幅下降,截至6月下旬,節約中壓蒸汽3500余噸,增加效益近50萬(wàn)元。本文由上海宏?yáng)|泵業(yè)制造有限公司轉載發(fā)布;上海宏?yáng)|泵業(yè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)耐干磨管道離心泵,不銹鋼磁力泵,氣動(dòng)隔膜泵,氟塑料泵,G型螺桿泵等;歡迎訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)查詢(xún)具體產(chǎn)品信息。

    2號重整裝置產(chǎn)品氫增壓機C202是裝置蒸汽能耗大戶(hù),主要由壓縮機與汽輪機兩部分組成,壓縮機通過(guò)中壓蒸汽為動(dòng)力帶動(dòng)汽輪機做功,離心增壓。以前在機組運行過(guò)程中,返回閥保持較寬的余量控制,降低壓縮比,避免機組出現喘振。但壓縮機增加返回量,卻提高了汽輪機的運行負荷,因此中壓蒸汽用量一直居高不下。

    在裝置今年開(kāi)展的節能降耗攻關(guān)優(yōu)化活動(dòng)中,裝置技術(shù)人員將C202作為蒸汽降耗重點(diǎn)內容之一。但在項目實(shí)施初期,個(gè)別職工對這個(gè)項目的實(shí)施心存顧慮,因為C202是裝置生產(chǎn)的核心大型機組,是重整裝置工藝的“心臟”部位。日常機組運行參數保持較寬的余量,裝置和機組的平穩運行更有保障。萬(wàn)一機組調整不及時(shí)到位導致異常,不僅會(huì )影響裝置的安全平穩運行,甚者可能造成裝置停工。

    “裝置既要平穩運行,也要經(jīng)濟運行,是問(wèn)題就有解決的辦法,這塊硬骨頭必須啃下來(lái)!”裝置工藝主管梁江華下決心解決這個(gè)“老大難”問(wèn)題。他通過(guò)收集各類(lèi)機組操作資料,向公司內的先進(jìn)機組管理單位取經(jīng),并結合機組運行實(shí)際,反復進(jìn)行分析研究,制定出一套C202節能調整操作方案。

    這套節能操作方案首先從調整增壓機壓縮介質(zhì)入手,調整水冷器E210負荷,將重整反應冷后溫度提高1攝氏度,提高壓縮介質(zhì)的穩定性,不僅使產(chǎn)品氫組分純度穩定保持在85%以上,而且機組入口量提高約2000標準立方米,為降低機組返回量創(chuàng )造了條件;在嚴格監控機組DCS喘振控制曲線(xiàn)的同時(shí),返回閥開(kāi)度由以往的13%調整到7%以?xún)?,降低汽輪機中壓蒸汽用量;增加凝結水系統空冷器管束的清洗頻率,及時(shí)更換調整異常的空冷器電機傳動(dòng)皮帶,提高汽輪機工作效率。

    通過(guò)實(shí)施上述優(yōu)化調整措施,C202汽輪機中壓蒸汽用量較優(yōu)化調整前降低了1.5噸/每小時(shí)。此外,該裝置還通過(guò)全方位的優(yōu)化,降低了換熱器循環(huán)水用量、節約了加熱爐的燃料氣用量等。截至6月下旬,節約循環(huán)水用量150萬(wàn)噸、中壓蒸汽量3500噸、燃料氣用量200萬(wàn)標準立方米,節能增效近400萬(wàn)元。

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