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在油氣銷(xiāo)售寒冬期,降本增效應該怎么做?西北油田油氣運銷(xiāo)部用站庫優(yōu)運行、減排勤分析、設備常優(yōu)化交出了一份滿(mǎn)意的答卷,做大了降本增效的“大蛋糕”。
向站庫運行要效益
“合理混配、錯峰用電、以置換代循環(huán),今年我們大力開(kāi)展站內優(yōu)化運行,累計節約運行成本三十多萬(wàn)?!碧岬秸緝葍?yōu)化運行帶來(lái)的成果,該部雅克拉末站站長(cháng)郭園一臉的興奮。
該站充分利用上游進(jìn)站油品溫度,結合儲罐生產(chǎn)用途,采取“混合進(jìn)罐”、“邊進(jìn)邊出”等方式,提高儲罐換熱效率,保證外輸溫度。同時(shí),在滿(mǎn)足全天外輸任務(wù)的前提下,利用大排量外輸溫降小的原理,采取間歇停爐方式,完成外輸任務(wù),降低用氣成本,提高天然氣商品量。
“我們結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃及裝置運行情況,調整外輸泵運行模式,谷峰段運行4-5臺外輸泵,高峰、平峰段運行3-4臺外輸泵,減少用電量,節約電費近十萬(wàn)元?!惫鶊@介紹道。
該站技術(shù)人員根據火車(chē)外運量減少的實(shí)際情況,將火車(chē)裝車(chē)系統管線(xiàn)采取以置換代循環(huán)的方式,維持裝車(chē)系統安全運行。在重油火車(chē)計劃裝車(chē)完畢后,利用凝析油將裝車(chē)管線(xiàn)重油進(jìn)行置換,減少每日重油系統站內循環(huán)作業(yè),降低用電成本,提高凝析油商品率。
讓節能減排出成績(jì)
2016年,油氣運銷(xiāo)部持續做好節能減排工作,總能耗比2015年節約了2167噸標煤,同比降低了8.33%,單位油氣綜合能耗降低了14.37,再創(chuàng )歷史最好成績(jì)。
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在開(kāi)展節能減排工作時(shí),油氣運銷(xiāo)部堅持基層班組每日統計分析能耗變化情況,各耗能單位每周分析管線(xiàn)系統效率、站效、爐效變化情況,節能管理辦公室每月匯總各外輸系統能耗數據,并進(jìn)行統計、分析,提出節能減排的具體措施。
“我們通過(guò)自下而上的能耗統計分析與總結,快速、有效的查找出導致能源消耗量變化的主要因素,為站庫參數運行優(yōu)化與調整提供有力依據?!? 該部副主任辜啟剛說(shuō)道。
該部通過(guò)加強管道運行管理來(lái)提高運行效率,由技術(shù)人員定期分析輸油氣系統運行數據,計算站效、管效、泵效等最優(yōu)運行評價(jià)指標。同時(shí),技術(shù)人員依據站庫、管道歷年運行數據及管段起、終點(diǎn)運行要求,借助管道運行模擬運行軟件優(yōu)化求解運行參數,尋求最優(yōu)經(jīng)濟運行區間,效果顯著(zhù)。
用設備優(yōu)化淘真金
壓縮機是油氣運銷(xiāo)部輸氣首站的運行核心,在以往運行中,因受來(lái)氣壓力及機組實(shí)際運行工況的影響,每臺壓縮機組的實(shí)際排量與額定排量差距較大,這不僅增加了機組運行數量還增加了站庫能耗。該部組織技術(shù)攻關(guān),在保證高壓天然氣供應的前提下,優(yōu)化了輸氣首站壓縮機運行模式,由之前的4臺機組降為3臺機組運行,有效降低了站庫運行成本。
“通過(guò)優(yōu)化壓縮機組運行模式,2016年就我們節省電耗367萬(wàn)度,節省機組油耗1542kg,累計降低車(chē)本142萬(wàn)余元,真正從壓縮機里淘出真金白銀?!痹摬扛敝魅卧聘吲d的說(shuō)。
同時(shí),該站排查了片區低壓氣管網(wǎng)的補氣節點(diǎn),重點(diǎn)分析低壓管網(wǎng)補氣點(diǎn)的運行數據,找出了平衡關(guān)系,把上游多余氣量全部輸往低壓管網(wǎng),避免放空,做到效益最大化。
該部塔庫首站在滿(mǎn)足運行要求的前提下,對部分備用機泵實(shí)行“準停機”,即進(jìn)行正常的盤(pán)泵操作,但不進(jìn)行啟停機操作,避免機泵發(fā)生故障。方案實(shí)施以來(lái),6臺“準停機”機泵未產(chǎn)生維保費用,有效控制了維修成本。
“我們還利用凝析油儲罐與裝車(chē)棧橋高程差,結合凝析油庫存,采用不啟裝車(chē)泵自壓裝車(chē)方式,累計降低用電成本十余萬(wàn)元?!痹平榻B道。